随着原材料的上涨,污水处理厂如何通过减少碳源投加量来降低成本呢?
发(fa)布时间:2021-11-04 点击次数:1753
投(tou)加成本(ben)是碳源的(de)当(dang)量COD价格+投(tou)加量的(de)综(zong)合(he)算法,需要理(li)论计算加实际运行的(de)投(tou)加量确定。
Q——进水量,m3/d;
1、碳源的COD当量值
它们所对应(ying)的COD当量如下表(biao)所示:
2、碳源投加量计算
为提高脱氮效率(lv),保证(zheng)出水总氮浓度达标(biao),采(cai)用(yong)甲醇(chun)作(zuo)为外加碳(tan)源,投(tou)加点位于厌氧段进水口,实(shi)际(ji)运(yun)行证(zheng)明出水水质能(neng)稳定达标(biao),弊端是甲醇(chun)药耗(hao)高,运(yun)行成本偏高。
经调查研(yan)究后,该(gai)污(wu)水(shui)厂决定从(cong)调整碳源(yuan)投加点与量(liang)、以及通过改变内(nei)回(hui)流流向、内(nei)回(hui)流比来提高(gao)脱氮除磷效果这2个(ge)方面入(ru)手,降低碳源(yuan)投加量(liang),减少污(wu)水(shui)厂运行成本(ben)。
外加碳(tan)源主要保证(zheng)缺氧段(duan)有充足的有机物供(gong)反(fan)硝化细菌利用,从而提高脱氮效率。
基于此,该厂(chang)运(yun)行(xing)人员将(jiang)甲(jia)醇投加点从A2/O池厌(yan)氧段(duan)进(jin)(jin)水口(kou)调(diao)整至缺氧段(duan),并(bing)对甲(jia)醇用量(liang)进(jin)(jin)行(xing)合理调(diao)节(当进(jin)(jin)水浓度以及 C /N值(zhi)低、出(chu)水 TN 值(zhi)出(chu)现上升趋势时(shi),加大投加量(liang),反之则减(jian)少投加量(liang)),同时(shi)进(jin)(jin)行(xing)相应的(de)工艺调(diao)控以满足生产运(yun)行(xing)需求,确保出(chu)水水质达标。
碳源投(tou)加点(dian)调整前(qian),甲醇首(shou)先在厌(yan)氧(yang)段(duan)(duan)消(xiao)耗一部(bu)分,再(zai)进入缺氧(yang)段(duan)(duan)进行反硝(xiao)化;而调整后,甲醇全部(bu)用于反硝(xiao)化,避(bi)免了厌(yan)氧(yang)段(duan)(duan)对甲醇的消(xiao)耗,从而使甲醇用量(liang)大幅下降。
从结(jie)果数(shu)(shu)据(ju)来看,该厂甲(jia)(jia)醇(chun)日(ri)均用量(liang)减(jian)少(shao)约45.9%,大(da)大(da)降低(di)了(le)运(yun)行成本。同时,甲(jia)(jia)醇(chun)用量(liang)减(jian)少(shao)后,各项水质参数(shu)(shu)均能(neng)达标(biao)。
根据除(chu)磷(lin)理论可知,要得到较高的(de)除(chu)磷(lin)率,释磷(lin)必须充(chong)分。同(tong)时(shi),只有在严(yan)格的(de)厌(yan)氧(yang)(yang)条件下,聚(ju)磷(lin)菌才能够从体内大量释磷(lin)而处于饥(ji)饿状态,为好氧(yang)(yang)段(duan)大量吸磷(lin)创(chuang)造条件。
该(gai)污(wu)水(shui)厂的(de)内回流(liu)分别进入厌氧段、缺(que)氧段,
一方面,部分硝化液回流至厌氧段,使厌 氧段DO浓度升高,不利于释磷,且硝化液对聚磷菌的释磷具有抑制作用; 另一方面,为了保证反硝化的顺利进行,必须保证严格的缺氧状态,而硝化液部分回流至厌氧段,难以保证缺氧段环境。
因此,为提(ti)高除磷脱氮效(xiao)率(lv),该(gai)水(shui)厂(chang)关闭厌(yan)氧段内(nei)回流(liu)拍门,使(shi)硝(xiao)化(hua)液全(quan)部回流(liu)至缺氧段。
总的(de)来说,根(gen)据(ju)生物脱(tuo)氮除(chu)磷(lin)理论调(diao)整内回流去向,要严格(ge)保持厌氧(yang)段、缺氧(yang)段的(de)DO范(fan)围,使硝(xiao)化(hua)液全(quan)部回流至(zhi)缺氧(yang)段进行(xing)反硝(xiao)化(hua),提高(gao)了反硝(xiao)化(hua)效率;且消除(chu)了硝(xiao)酸盐对厌氧(yang)释(shi)磷(lin)的(de)抑制,聚(ju)磷(lin)菌在(zai)厌氧(yang)段释(shi)磷(lin)、好氧(yang)段吸磷(lin)的(de)能力明显增(zeng)强,提高(gao)了生物除(chu)磷(lin)效果。
内回流比r直接关系到脱(tuo)氮效(xiao)率,r值越大,系统总的脱(tuo)氮率越高(gao),出水TN值越低(di)。
但r值过高时,对系统(tong)脱氮也会(hui)产生负(fu)面影响(xiang):
一方面,通过内回流带至缺氧段的DO较多,DO浓度较高时会干扰反硝化的进行; 另一方面,加大回流量使污水在缺氧段的实际停留时间缩短,使脱氮效率降低; 同时,加大回流量还增加了系统的能耗。
因此,必须找到(dao)适合污水(shui)厂生产(chan)运行的最佳内回流比(bi),使脱(tuo)氮效率(lv)最高,并尽量降(jiang)低能耗。
该水厂(chang)通过对不同回(hui)(hui)流(liu)(liu)比时(shi)脱(tuo)氮(dan)效(xiao)果的分析(xi),发现内(nei)回(hui)(hui)流(liu)(liu)比在(zai)200%、300%时(shi)出水TN值(zhi)均能(neng)达到(dao)一级A标准,内(nei)回(hui)(hui)流(liu)(liu)比为300%时(shi)的TN去除效(xiao)果较200%时(shi)的好,且反(fan)硝化时(shi)间(jian)充足,故300%的内(nei)回(hui)(hui)流(liu)(liu)比更适(shi)合该污水厂(chang)的生产运行(xing)需(xu)求。
2、乙酸
3、乙酸钠
四、投(tou)加碳(tan)源的(de)后续处(chu)置困难
投加碳源目的是为了脱(tuo)氮,但考虑脱(tuo)氮效果的同时,也要兼顾污(wu)水处(chu)理(li)厂的运行稳定,避免(mian)处(chu)理(li)费(fei)用增(zeng)加。
1、污泥产量